RobonAUT

Három egymást követő évben indultunk a BME által rendezett RobonAUT versenyen Második helyezett néven, ebből kétszer másodikok lettünk, a harmadikról inkább ne beszéljünk.

2015

Hadiállapotok a két ünnep között

Az egyetemi elfoglaltságok miatt jelentős késéssel láttunk neki a feladatnak, de mindig éppen időben elkészültünk annyira, hogy teljesítsük a kívánt szintet. Nagy előny volt, a már korábban elkészített ControlProtocol. Az utolsó két hétben gyakorlatilag folyamatosan ezen dolgoztunk, minimális alvással. Az autó felépítése az alábbiak szerint alakult:

  • STM32F407 MCU
  • Vonalszenzor: 2×32 infraszenzor
  • 3 db infrás távolságmérő
  • Bluetooth kommunikáció
  • Harcosabb szervo
  • 3 cellás LiPo akkumulátor
  • Gyári motor és motorvezérlő

A verseny maga különösebb fennakadás nélkül zajlott, az ügyességi számot hibátlanul teljesítette a kocsi, viszont a gyorsaságin nem tudott komolyabb eredményt mutatni.

2016

Igen komoly készüléssel fogtunk hozzá a következő évben a versenynek. Már szeptembertől folyamatosan dolgoztunk a feladaton és gyakorlatilag az utolsó pillanatig tökéletesítettük az autó működését. Az újdonságok az alábbiak voltak:

  • Raspberry PI, mint WiFi – USB átalakító a távoli programfeltöltéshez és debugoláshoz, valamint FM rádióadó
  • Új szervo: 0.03s/60°
  • Új vonalszenzor
  • Plusz két infrás távolságmérő
  • Csillámarany Zsiguli burkolat
#gold

Az ügyességi számot ismét hibátlanul teljesítette az autó, és nagy izgalmak közepette vágtunk neki a gyorsaságinak, mivel előző este 18.15 alatt mente a leggyorsabb kört az autó, ami abszolút rekordnak számított.

Az összeomlás

Miután az első bekezdésben szerepelt, hogy ebben az évben is másodikok lettünk, rá lehet jönni, hogy a versenyen nem ment ennyit a gép. Folyamatosan gyorsabb sebességgel vettük a köröket és az utolsó, leggyorsabb menetben a fékezés hosszúra sikerült, és egy versenybíró lábába ütközött a gép. Szerintünk a pályán állt, szerintük nem, már úgyis kiirtottuk a családját mindegy. Mindenesetre amikor nekiment a lábának az autó, akkor jó érzékkel még le is szorította a padlóhoz, hogy ne menjen tovább, amitől leégett a motor és kellemes amperszaggal töltötte meg a Q épület auláját.

2017

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top